🏗 Fallstudie: +50 % Produktionsleistung durch Prozessoptimierung in der Lackiererei und Logistik

Symbol einer Kreissäge über einem Brett, stilisiert in gelber Farbe.
Goldenes Ein-/Ausschaltsymbol auf transparentem Hintergrund.
Symbolische Grafik eines Balkendiagramms mit aufsteigendem Trend und einem Dollarzeichen, das finanzielle Gewinne darstellt.

Branche: Maschinenbau & Oberflächenbehandlung

Firma: Homag GmbH

Projektdauer: 2 Monate (erste Ergebnisse nach 1 Monat)

1. Ausgangssituation und Herausforderungen

Homag, ein führender Maschinenbauer, stand im Bereich Lackierung und Logistik vor mehreren prozessbedingten Engpässen:

  • Lange interne Transportzeiten: Ineffiziente Kran- und Staplerkoordination führte zu Wartezeiten.

  • Schwache Auslastung der industriellen Waschmaschine: Die Teile wurden suboptimal platziert – Reinigungszeiten verlängerten sich unnötig.

  • Aufwändige Vorbereitungen für die Lackierung: Zeitintensive manuelle Schritte wie Abkleben, Spachteln und Gewindeschutz verlangsamen den Durchlauf.

  • Häufige Störungen: Fehlende Wartungsroutine der Waschmaschine führte zu Ausfällen und schlechter Waschqualität.

2. Maßnahmen und Umsetzung

✔ Produktionsdurchlauf beschleunigt (+50 %)

  • Beseitigung nicht-wertschöpfender Tätigkeiten.

  • Reorganisation von Arbeitsstationen zur Minimierung interner Wege.

✔ Effizienzsteigerung der Waschmaschine (+60 %)

  • Neue Lade-Layouts zur optimalen Ausnutzung des Waschraums.

  • Kürzere Zyklen durch gezielte Platzierung und Trennung der Teile.

✔ Einführung regelmäßiger Wartungsmaßnahmen

  • Planung und Umsetzung einer einfachen, aber wirksamen Wartungsroutine.

  • Filterwechsel, Düsenreinigung und Chemikalienkontrolle gemäß TPM-Prinzipien.

✔ Lackiervorbereitung beschleunigt (+40 %)

  • Bessere Abdecktechniken, Werkzeuge und Materialbereitstellung.

  • Schnellere Übergabe an Trocknung und Montage.

✔ Transportlogistik verbessert (+30 %)

  • Neue Kran- und Staplerkoordination zur Reduktion von Wartezeiten.

  • Ergonomische Neuordnung der Arbeitsbereiche.

3. Ergebnisse

📈 +50 % schnellere Gesamtproduktion
Deutliche Reduktion der Durchlaufzeit.

🧼 +60 % bessere Ausnutzung der Waschmaschine
Effizientere Chargenbeladung und kürzere Reinigungszeiten.

♻️ –35 % weniger Waschzyklen
Durch strukturierte Vorbereitung und Abläufe.

🎨 +40 % schnellere Lackiervorbereitung
Gleichbleibende Qualität bei kürzerer Bearbeitungszeit.

🚚 –30 % geringere Wartezeiten beim internen Transport
Dank verbesserter Logistik und Materialflusssteuerung.

🛠 Minimale Ausfallzeiten durch einfache TPM-Maßnahmen
Waschgüte verbessert, Störungen nahezu eliminiert.

4. Fazit

Durch ganzheitliche Prozessoptimierung konnte Homag innerhalb kürzester Zeit:

  • die Produktionsgeschwindigkeit um 50 % steigern,

  • Stillstände in Logistik und Technik reduzieren,

  • und die Gesamtqualität in der Lackiererei deutlich verbessern.

🔧 Dieser Fall zeigt: Kleine strukturelle Veränderungen und gezielte Wartung führen zu messbarer Produktivitätssteigerung – ganz ohne neue Investitionen.

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