🏗 Fallstudie: +50 % Produktionsleistung durch Prozessoptimierung in der Lackiererei und Logistik
Branche: Maschinenbau & Oberflächenbehandlung
Firma: Homag GmbH
Projektdauer: 2 Monate (erste Ergebnisse nach 1 Monat)
1. Ausgangssituation und Herausforderungen
Die Homag GmbH, ein führender Maschinenbauer, sah sich im Bereich Lackierung und innerbetrieblicher Logistik mit mehreren Engpässen konfrontiert:
Lange interne Transportzeiten: Unkoordinierter Einsatz von Kran und Stapler führte zu Wartezeiten.
Geringe Auslastung der Waschmaschine: Bauteile wurden suboptimal positioniert – Reinigungszyklen zogen sich unnötig in die Länge.
Aufwändige Lackiervorbereitung: Zeitintensive manuelle Schritte wie Abkleben, Spachteln und Gewindeschutz verlangsamten den Durchlauf.
Häufige Störungen: Fehlende Wartungsroutine führte zu Ausfällen und mangelnder Waschqualität.
2. Maßnahmen – schnell, präzise, wirkungsvoll
✔ Produktionsdurchlauf beschleunigt (+50 %)
Eliminierung nicht-wertschöpfender Tätigkeiten.
Reorganisation der Arbeitsplätze zur Reduktion interner Wege.
✔ Effizienzsteigerung der Waschmaschine (+60 %)
Neue Beladungslayouts für optimale Raumnutzung.
Kürzere Zyklen durch gezielte Platzierung und Trennung der Teile.
✔ Einführung regelmäßiger TPM-Wartung
Planung und Umsetzung einfacher Wartungsroutinen:
Filterwechsel, Düsenreinigung, Chemikalienkontrolle – gemäß TPM-Grundsätzen.
✔ Schnellere Lackiervorbereitung (+40 %)
Optimierte Abdecktechniken, bessere Werkzeuge und Materialbereitstellung.
Schnellere Übergabe an Trocknung und Montage.
✔ Verbesserte Transportlogistik (+30 %)
Neu koordinierter Kran- und Staplereinsatz reduzierte Wartezeiten.
Ergonomische Neuordnung der Arbeitsbereiche.
3. Ergebnisse – messbar und praxisnah
📈 +50 % schnellere Gesamtproduktion
Durchlaufzeiten deutlich reduziert
🧼 +60 % effizientere Waschmaschinennutzung
Kürzere Reinigungszeiten, bessere Beladung
♻️ –35 % weniger Waschzyklen
Dank strukturierter Abläufe und Vorbereitung
🎨 +40 % schnellere Lackiervorbereitung
Gleichbleibende Qualität – kürzere Bearbeitungszeit
🚚 –30 % geringere Wartezeiten beim Transport
Durch gezielte Logistikoptimierung
🛠 Minimale Ausfallzeiten durch TPM
Verbesserte Waschgüte, nahezu störungsfreier Betrieb
4. Fazit
Durch ganzheitliche Prozessoptimierung konnte Homag:
die Produktionsgeschwindigkeit um +50 % steigern,
Stillstände in Logistik und Technik signifikant reduzieren,
die Qualität und Effizienz der Lackierung nachhaltig verbessern.
🔧 Dieses Projekt zeigt: Schon kleine strukturelle Änderungen und gezielte Wartung können zu messbaren Produktivitätssteigerungen führen – ganz ohne Investitionen in neue Technik.
Ihre Produktion kann mehr – mit Struktur statt Zufall.
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